cat feeder terminales

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AgnesLte AgnesLte 10 Messages
Merci pour toutes ses informations, nous vous en somme très reconnaissante
lobodol lobodol 864 Messages BIG BOSS
Pas de soucis, venez poster des photos de votre réalisation, j'ai hâte de voir le résultat
AgnesLte AgnesLte 10 Messages
Dernière chose, peut on utiliser les mêmes résistances pour le CI? et que représente J1 et J2?
et oui bien sur!
lobodol lobodol 864 Messages BIG BOSS
Il FAUT utiliser les valeurs de résistance précisées sur le schéma à savoir, $R_1 = 4.7k\Omega$ et $R_2 = 220\Omega$.
J1 et J2 sont des borniers à vis.
Padrig Padrig 1 Messages
WNwQeNX
Le « catfeeder » Lobodol m’a paru intéressant parcequ’il utilise un système de vis sans fin qui me paraît plus
efficace et fiable que le camembert actionné par servomoteur.
Le mien estconstitué de deux culottes d’évacuation à 90° en PVC de
diamètre 63mm dans lequel est inserré un tronçon de vis à pellets
de 55mm en acier. La culotte en PVC fais 58mm de diamètre intérieur.

Le tronçon de vissans fin est emmanché à chaque extrémité sur deux noix percées
en bronze et ajustées au diamètre interne du tube en acier sur
lequel est enroulé  et soudée par points la tôle d’acier
spiralée qui constitue la vis d’Archimède. Dans les deux noix je
fais passer une tige filetée de 8mm et deux écrous nylstop. Ce sera
l’axe d’entraînement..ce tronçon de visd’Archimède est inséré dans les deux culottes de PVC emmanchées
bout à bout . Aux extrémités j’ai mis en guise de support deux
tronçons de cylindre en bois dur. Au centre de ces cylindre de bois,
j’ai inserré deux roulements à billes de patins à roulettes de
diam 22mm, Diam. de l’axe 8mm.
Le support en boisest bloqué par des vis à bois pour empêcher tout déplacement
latéral. Ne pas oublier de mettre des rondelles plates pour
compenser la friction longitudinale.
L’appareil ainsiconstitué tourne très librement à la main. Installé sur un plan
de CTP de 16mm , monté sur trois brides en CTP vissées,. L’appareil
est entraîné via un flector par un moteur 24 V 30W à vis sans fin
faisant 120 tours/minute. Alimenté par une alimentation 220V /24 v
récupérée sur un photocopieur usé.Cette alimentationrecoit son 220 d’un relais chinois connecté à un Arduino nano.
Le Sketch Lobodolest modifié pour remplacer les analogWrite en Digital Write pour
commander le relais.…Le tout fonctionne ,y compris l’ interruption. Cependant il y a un problème sur lequel
je bute depuis 2 mois/Il y a unecommutation très brève qui survient dans le cycle de
fonctionnement… Je n’en trouve pas l’origine.

Pour essais sur unarduino uno , équipé pour essai d’une ampoule de 60W connectée
au relais. Je reduis l’echelle du temps avec durée à 5 secondes,
la durée du cycle à 30 secondes. J’observe dans le cycle la
mème commutation intempestive de quelques fractions de secondes …
puis le cycle reprend avec deux ou trois commutations normales. Bref
c’est inutilisable.Voici le sketchdérivé de votre original. Auriez vous une idée ?



ce sketch serviraaprès mise au point pour un système d’aquaponie à bac à
marées...p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent }
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